洛陽石化總廠催化裂化裝置的加熱爐,原爐襯由珍珠巖保溫磚、輕質(zhì)高鋁異型耐火磚、硅酸鋁陶纖氈等三個主要部分組成。為降低裝置能耗,減少因原料混雜引起的爐管結(jié)焦,催化裂化車間對此爐采取了間歇式使用。通過幾個周期的生產(chǎn)運行,確實對催化裂化 裝置的節(jié)能降耗起到了積極作用。但是,由于受閑置時間較長,爐頂外部防、排水設施不合理等因素的影響,造成爐內(nèi)襯里大面積損壞-陶纖氈大面積脫落;耐火磚表面出現(xiàn)永久性深度裂紋,局部產(chǎn)生空臌、粉化。致使加熱爐熱效率降低,燃料消耗增大。
損壞原因分析
1. 爐頂防、排水設施不合理
由于當初催化裂化裝置整體設計時,并未考慮間歇使用,因此,其爐頂外部的防水、排水設施就顯得很不合理,在加熱爐停運或檢修時,每逢陰雨天氣,大量的雨水就會沉積在爐頂槽鋼圈內(nèi),并沿著焊縫不嚴處向爐內(nèi)滲入,使輕質(zhì)高鋁耐火磚受潮、侵蝕、粉產(chǎn)生局部空臌。同時,爐襯表層的硅酸鋁陶纖氈也因過多的吸水而大面積脫落。
2. 石棉繩老化失修
膨脹縫內(nèi)的石棉繩老化,失去了膨脹作用。該爐自投入生產(chǎn)使用至今,爐襯膨脹縫內(nèi)的石棉繩就從未檢修更換過。由于長期受雨水侵蝕及頻繁調(diào)節(jié)爐溫等因素的影響,石棉繩早已被燒壞或變?yōu)樗苫,失去應有的彈性,使得耐火磚膨脹不均勻,表面產(chǎn)生了許多永久性深度裂紋。
3. 施工質(zhì)量差
施工單位操作人員技術素質(zhì)欠佳。檢修時,施工人員往往因不能嚴格按照有關爐墻耐火磚的砌筑要求與質(zhì)量標準進行施工,從而造成了爐襯質(zhì)量低劣。例如:1990年爐襯檢修驗收時發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)四周爐墻的許多修補處,陶纖氈與耐火磚的接層表面根本就沒有涂抹按規(guī)定要求的磷酸鋁—礬土型粘結(jié)劑涂層,導致次年在原爐襯修補處,又出現(xiàn)了重復性耐火磚龜裂和陶纖氈脫落現(xiàn)象。
4. 檢修時的意外損傷
每次檢修拆裝架子時,有關人員對爐襯造成不應有的磕碰損傷,也是使爐襯損壞的一個不可忽視的原因。
爐襯改進的可行性
磚砌結(jié)構(gòu)由于存在接縫多、能量損失大、施工復雜及整體強度差等缺點,在生產(chǎn)過程中,很容易出現(xiàn)諸如前面所提到的某些缺陷,威脅裝置的安全生產(chǎn)。因此,已逐漸地被一種新型輕質(zhì)高強澆注料所替代,并已廣泛地應用于冶金、煤礦、化工等行業(yè)的工藝爐窯,取得了明顯的經(jīng)濟效益。所以,針對該廠催化爐的使用狀況,在輻射室內(nèi)采用鄭州駒達新材料科技有限公司研發(fā)的新型輕質(zhì)高強澆注料是很有必要的。
下面對這兩種爐襯材料的性能、結(jié)構(gòu)等方面進行對比、分析。
1. 性能指標對比
將輕質(zhì)高鋁耐火磚及輕質(zhì)高強澆注料的性能參數(shù)列于表1中。
表1兩種耐火材料的性能對比
由表1可看出:這兩種爐襯材料除密度和安全使用溫度基本相同外,其它指標輕質(zhì)高強澆注料均優(yōu)于輕質(zhì)高鋁耐火磚。
1. 散熱損失對比
表2 改進前后輻射室爐襯散熱損失計算結(jié)果對比
由表2可知:運用輕質(zhì)高強澆注料修復催化爐爐襯時,每個運行周期內(nèi)(按30天計算,下同),管式爐爐壁可減少散熱損失2.35x108Kcal,折合人民幣1.47萬元。
4.經(jīng)濟效益分析
(1)兩種爐襯耗材的費用對比
表3是采用兩種爐襯修復方法(每平方米)消耗材料的費用統(tǒng)計表。由表3可知:無論釆取哪種方法修復催化爐爐襯,其材料費用基本上都是相同的。
表3 兩種爐襯修復方法(每平方米)耗材費用統(tǒng)計表
改進措施及關鍵技術步驟
1.爐頂防、排水設施的改進
由于催化爐爐頂彎頭箱蓋磚及其保溫層的不嚴密性,在加熱爐停運過程中,雨水就很容易從其鋼蓋板縫隙處往下流,淋濕爐頂襯里的爐墻;而在其運行過程中,由于爐頂?shù)拇嫠患皶r地加熱蒸發(fā)掉了,因此,這個問題表現(xiàn)的不太明顯,但在其停運或檢修時,該問題就顯得尤其突出。
2. 施工工藝方法選擇
經(jīng)過對表4各項內(nèi)容的綜合分析,可很清楚的看出:采用輕質(zhì)髙強澆注料進行機械噴涂修復爐襯較為適宜。
3. 伸縮縫的預留
砌磚式爐襯的膨脹量是隨著爐膛溫度的升高而逐漸加大的。因此,砌磚式爐襯施工時,在每隔800~1200mm之間,都需按“井”字形預留一條15~20mm的橫切爐襯的膨脹縫,以減的伸縮縫即可,該伸縮縫應采用陶瓷纖維填充。
4.爐襯的養(yǎng)護與烘烤
輕質(zhì)髙強澆注料襯里施工完成后約4小時,首先應對其進行5〜7天的噴水霧養(yǎng)護,使之充分水化;其次,應進行2〜3天的自然通風干燥,使爐襯充分硬化;再次,可根據(jù)生產(chǎn)的實際需要,在澆注料的表面粘貼一層厚度為20〜30mm的硅酸鋁陶纖氈,以充分提高加熱爐的熱效率;最后,按有關加熱爐的烘爐,對爐襯進行升溫養(yǎng)護。這樣,一個完整的新型爐襯就誕生了。
通過以上兩種爐襯材料的對比分析,說明輕質(zhì)高強澆注料不僅具有砌磚結(jié)構(gòu)所沒有的整體強度高、導熱率低、髙溫線收縮率小、使用壽命長等性能優(yōu)勢,緩爐襯因反復加熱、冷卻引起的耐火磚表面的龜裂。隨著烘爐溫度的升髙,輕質(zhì)高強澆注料襯里僅有少量的膨脹,但在爐膛溫度冷卻至常溫時,該爐襯就會出現(xiàn)較大的收縮,即殘余收縮。在以后的操作過程中,如果爐溫不超過第一次烘爐的溫度,那么,隨著爐溫的升高或降低,其襯里的膨脹與收縮總是上下往復移動的。所以,對于大面積的輕質(zhì)高強澆注料襯里,根本不需要像砌磚式爐襯那樣預留出較大的膨脹縫,只需在每隔1500~2000mm 的地方按“井”字形預留出一條寬3〜5mm、深為爐襯厚度1/3而且,還能大大降低催化裂化裝置的能量損耗。因此,將之運用于該廠催化爐爐襯的修復改造,是一種切實可行且比較理想的好方法。